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1,akm伺服错误代码524、526代表什么意思

akm伺服错误代码524、526代表什么意思

  akm伺服错误代码524、526代表什么意思?  AKM这是科尔摩根的一个伺服系列,下面就简单总结伺服驱动器常见故障问题。  伺服驱动器是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分,主要应用于高精度的定位系统。一般是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服马达进行控制,实现高精度的传动系统定位,目前是传动技术的高端产品。以下为伺服驱动器维修的几种方法。   1、LED灯是绿的,但是电机不动  (1) 故障原因:一个或多个方向的电机禁止动作。  处理方法:检查+INHIBIT 和 –INHIBIT 端口。  (2) 故障原因:命令信号不是对驱动器信号地的。  处理方法:将命令信号地和驱动器信号地相连。  2、上电后,驱动器的LED灯不亮  故障原因:供电电压太低,小于最小电压值要求。  处理方法:检查并提高供电电压。  3、当电机转动时, LED灯闪烁  (1) 故障原因:HALL相位错误。  处理方法:检查电机相位设定开关是否正确。  (2) 故障原因:HALL传感器故障。  处理方法:当电机转动时检测Hall A, Hall B, Hall C的电压。电压值应该在5VDC和0之间。  4、LED灯始终保持红色  故障原因:存在故障。  处理方法:原因: 过压、欠压、短路、过热、驱动器禁止、HALL无效。  5、电机失速  (1) 故障原因:速度反馈的极性搞错。  处理方法:  a.如果可能,将位置反馈极性开关打到另一位置。(某些驱动器上可以)  b.如使用测速机,将驱动器上的TACH+和TACH-对调接入。  c.如使用编码器,将驱动器上的ENC A和ENC B对调接入。  d.如在HALL速度模式下,将驱动器上的HALL-1和HALL-3对调,再将Motor-A和Motor-B对调接好。  (2) 故障原因:编码器速度反馈时,编码器电源失电。  处理方法:检查连接5V编码器电源。确保该电源能提供足够的电流。如使用外部电源,确保该电压是对驱动器信号地的。  6、电机在一个方向上比另一个方向跑得快  (1) 故障原因:无刷电机的相位搞错。  处理方法:检测或查出正确的相位。  (2) 故障原因:在不用于测试时,测试/偏差开关打在测试位置。  处理方法:将测试/偏差开关打在偏差位置。  (3) 故障原因:偏差电位器位置不正确。  处理方法:重新设定。  7、示波器检查驱动器的电流监控输出端时,发现它全为噪声,无法读出  故障原因:电流监控输出端没有与交流电源相隔离(变压器)。  处理方法:可以用直流电压表检测观察。  8、伺服电机高速旋转时出现电机偏差计数器溢出错误,如何处理?  (1)故障原因:高速旋转时发生电机偏差计数器溢出错误;  处理方法:检查电机动力电缆和编码器电缆的配线是否正确,电缆是否有破损。  (2)故障原因:输入较长指令脉冲时发生电机偏差计数器溢出错误;  处理方法:  a.增益设置太大,重新手动调整增益或使用自动调整增益功能;  b.延长加减速时间;  c.负载过重,需要重新选定更大容量的电机或减轻负载,加装减速机等传动机构提高负荷能力。  (3)故障原因:运行过程中发生电机偏差计数器溢出错误。  处理方法:  a.增大偏差计数器溢出水平设定值;  b.减慢旋转速度;  c.延长加减速时间;  d.负载过重,需要重新选定更大容量的电机或减轻负载,加装减速机等传动机构提高负载能力。  9、伺服电机在有脉冲输出时不运转,如何处理?  ① 监视控制器的脉冲输出当前值以及脉冲输出灯是否闪烁,确认指令脉冲已经执行并已经正常输出脉冲;  ② 检查控制器到驱动器的控制电缆,动力电缆,编码器电缆是否配线错误,破损或者接触不良;  ③ 检查带制动器的伺服电机其制动器是否已经打开;  ④ 监视伺服驱动器的面板确认脉冲指令是否输入;  ⑤ Run运行指令正常;  ⑥ 控制模式务必选择位置控制模式;  ⑦ 伺服驱动器设置的输入脉冲类型和指令脉冲的设置是否一致;  ⑧ 确保正转侧驱动禁止,反转侧驱动禁止信号以及偏差计数器复位信号没有被输入,脱开负载并且空载运行正常,检查机械系统。   1、伺服电机高速旋转时出现电机偏差计数器溢出错误,如何处理?  ① 高速旋转时发生电机偏差计数器溢出错误;  对策:  检查电机动力电缆和编码器电缆的配线是否正确,电缆是否有破损。  ② 输入较长指令脉冲时发生电机偏差计数器溢出错误;  对策:  a.增益设置太大,重新手动调整增益或使用自动调整增益功能;  b.延长加减速时间;  c.负载过重,需要重新选定更大容量的电机或减轻负载,加装减速机等传动机构提高负荷能力。  ③ 运行过程中发生电机偏差计数器溢出错误。  对策:  a.增大偏差计数器溢出水平设定值;  b.减慢旋转速度;  c.延长加减速时间;  d.负载过重,需要重新选定更大容量的电机或减轻负载,加装减速机等传动机构提高负载能力。  2、伺服电机在有脉冲输出时不运转,如何处理?  ① 监视控制器的脉冲输出当前值以及脉冲输出灯是否闪烁,确认指令脉冲已经执行并已经正常输出脉冲;  ② 检查控制器到驱动器的控制电缆,动力电缆,编码器电缆是否配线错误,破损或者接触不良;  ③ 检查带制动器的伺服电机其制动器是否已经打开;  ④ 监视伺服驱动器的面板确认脉冲指令是否输入;  ⑤ Run运行指令正常;  ⑥ 控制模式务必选择位置控制模式;  ⑦ 伺服驱动器设置的输入脉冲类型和指令脉冲的设置是否一致;  ⑧ 确保正转侧驱动禁止,反转侧驱动禁止信号以及偏差计数器复位信号没有被输入,脱开负载并且空载运行正常,检查机械系统。  3、伺服电机没有带负载报过载,如何处理?  ① 如果是伺服Run(运行)信号一接入并且没有发脉冲的情况下发生:  a.检查伺服电机动力电缆配线,检查是否有接触不良或电缆破损;  b.如果是带制动器的伺服电机则务必将制动器打开;  c.速度回路增益是否设置过大;  d.速度回路的积分时间常数是否设置过小。  ② 如果伺服只是在运行过程中发生:  a.位置回路增益是否设置过大;  b.定位完成幅值是否设置过小;  c.检查伺服电机轴上没有堵转,并重新调整机械。  4、伺服电机运行时出现异常声音或抖动现象,如何处理?  ① 伺服配线:  a.使用标准动力电缆,编码器电缆,控制电缆,电缆有无破损;  b.检查控制线附近是否存在干扰源,是否与附近的大电流动力电缆互相平行或相隔太近;  c.检查接地端子电位是否有发生变动,切实保证接地良好。  ② 伺服参数:  a.伺服增益设置太大,建议用手动或自动方式重新调整伺服参数;  b.确认速度反馈滤波器时间常数的设置,初始值为0,可尝试增大设置值;  c.电子齿轮比设置太大,建议恢复到出厂设置;  d.伺服系统和机械系统的共振,尝试调整陷波滤波器频率以及幅值。  ③ 机械系统:  a.连接电机轴和设备系统的联轴器发生偏移,安装螺钉未拧紧;  b.滑轮或齿轮的咬合不良也会导致负载转矩变动,尝试空载运行,如果空载运行时正常则检查机械系统的结合部分是否有异常;  c.确认负载惯量,力矩以及转速是否过大,尝试空载运行,如果空载运行正常,则减轻负载或更换更大容量的驱动器和电机。  5、伺服电机做位置控制定位不准,如何处理?  ① 首先确认控制器实际发出的脉冲当前值是否和预想的一致,如不一致则检查并修正程序;  ② 监视伺服驱动器接收到的脉冲指令个数是否和控制器发出的一致,如不一致则检查控制线电缆;  ③ 检查伺服指令脉冲模式的设置是否和控制器设置得一致,如CW/CCW还是脉冲+方向;  ④ 伺服增益设置太大,尝试重新用手动或自动方式调整伺服增益;  ⑤ 伺服电机在进行往复运动时易产生累积误差,建议在工艺允许的条件下设置一个机械原点信号,在误差超出允许范围之前进行原点搜索操作;  ⑥ 机械系统本身精度不高或传动机构有异常(如伺服电机和设备系统间的联轴器部发生偏移等)。  6、伺服电机做位置控制运行报超速故障,如何处理?  ① 伺服Run信号一接入就发生;  检查伺服电机动力电缆和编码器电缆的配线是否正确,有无破损。  ② 输入脉冲指令后在高速运行时发生:  a.控制器输出的脉冲频率过大,修改程序调整脉冲输出的频率;  b.电子齿轮比设置过大;  c.伺服增益设置太大,尝试重新用手动或自动方式调整伺服增益.

2,科尔摩根伺服控制器故障代码F12 是什么意思?

  科尔摩根伺服控制器故障代码F12 是电机位置丢失的意思。
  伺服控制器:伺服驱动器(servo drives)又称为“伺服控制器”、“伺服放大器”,是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分,主要应用于高精度的定位系统。一般是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服马达进行控制,实现高精度的传动系统定位,目前是传动技术的高端产品。